锻造向新再传捷报:800吨自制压床热调成功

     6月18日17时,在东风锻造有限公司锻二作业部前梁工区 ,机器轰鸣声中,两件通红的链轨节顺利完成切边校正工序,标志着公司自主设计制造的800吨压床热调圆满成功。这不仅锻造公司装备技术团队70余天攻坚心血的成果,也锻造公司技术实力的彰显,更是锻造新事业发展的成功力作。

装备、保全对设备最后确认和完善1.jpg

     此前,前梁 80MN(兆牛) 锻压机组原压床因服役多年、故障频发,已难以满足高效生产需求。为了节约成本,加上几十年对锻造设备使用和维护所积累经验,锻造公司果断决策——由装备部牵头自制 800吨压床,通过自主创新推动设备升级换代。4 月初,安装调试后的设备进驻前梁工区,在公司领导及装备、研发、机加等部门的全力支持下,锻二作业部副部长罗明益主动扛起重任,一支汇聚年轻骨干精英的跨部门工作组迅速进入工作状态。

      在 70 多天的攻坚历程中,工作组以 “周周有目标、日日有进展” 的紧迫感,围绕装备本质化、自动化应用、工装模架匹配性等十大关键板块稳步推进。各板块责任人以高度的责任感,不断攻克技术难题、验证改进方案。装备团队提前做好了自制准备工作,先后完成了图纸设计及方案评审,使其既符合工艺要求又达到行业标准。同时,对自制压床的机械和电控系统改造,进一步提高设备的自动化水平,充分满足了高效生产需求。装备技术团队负责人孙志勇充满自信地说:“我们自己造的设备性能一点不比买的差!”

      经过不懈努力,最终完成齿轮、链轨节等主打产品旧模架改制工作,让新压床快速具备热调条件。这期间,公司领导对该项目高度重视,多次深入现场指导,为项目推进指明方向。热调当日,罗明益率队精心组织模拟演练与安全评估,确保万无一失。6月18日下午3点,首件试调件顺利诞生。经过设备控制优化与工装调整,两件产品连续热调成功,为此次调试画上圆满句号。

     在热调总结会上,公司领导要求推进小组争分夺秒,在高温检修前完成全部任务,并全面开展安全评审,确保新压床按计划顺利切换、稳定投产。

【供稿:洪浩】


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