这双测温改善真带劲!同样的产量,高低温料少了一大截!”6 月 5 日凌晨,东风锻造有限公司锻一作业部 7# 天锤机组长庹大海刚结束夜班,脸上还挂着汗珠,就迫不及待地向接班的班长刘庆分享好消息。
刘庆一听,快步冲到主机操作面板前查看数据,又转身紧盯加热床分选料箱。“厉害!你这一班高低温料比以前少了快一半了!咱们继续观察,看这个月甩料率到底能降多少!” 刘庆难掩兴奋地说。
这一幕发生在天锤 50MN(兆牛)加热床双探头测温改善投用首日。要想钢坯按照工艺锻造成型,首先第一关就是要加热,可是由于加热不均衡常常会导致产生不能进行锻压的高低温料,这就是人们常说的“甩料”。经常出现“甩料”就是形成生产车间动能浪费的无底洞。
在锻一作业部,加热电耗占总能耗八成以上,降低加热损失、提升电能利用率,是降本的关键所在,更是 “绿色锻造” 的努力方向。为此,锻一作业部响应公司极致降本的第一招就瞄准了“降低甩料率”。经过认真分析设备现状,最终在加热感应器上找到了能耗“出血点”,通过增加出料口测温点,大幅提升坯料测温稳定性,有效降低三分选甩料率。现在,经过十天验证,改善效果十分惊艳:天锤 50MN 甩料率同比直降 4.3%,电单耗也随之下降。看着这份亮眼成绩单,刘庆不禁拍案叫绝:“太牛了!稳定加热不仅能减少电能浪费,生产效率也提高了!”
近期,公司发起降本增效倡议,号召全员以主人翁姿态投身行动。锻一作业部在装备部支持下,发动全员开动脑筋,全力推进加热技术优化,实施多项技术改善:应用非线性感应器,提升加热透烧性;优化 5#、7# 加热床自动清空装置;加装各加热床氧化皮吹风装置;探索余热利用…… 一系列举措持续发力,让加热效能不断提升。
与此同时,锻一作业部还通过能源体系管理和宣传教育,增强员工节能意识。二季度以来,作业部高产不停步,电单耗持续走低,连续两个月突破既定目标。
在激烈的市场竞争中,降本增效早已不是一句口号,而是实实在在的责任、智慧与力量。反浪费就是创效益,锻一作业部正用实际行动证明:只要务实创新,点滴努力终将汇聚成推动企业高质量发展的磅礴力量。
【供稿:蒋文】